锥头铅还原炉放渣口距氧枪距离较远,造成温度低、放渣难。采取加大天然气、氧气用量提高炉温,提高熔渣流动性,导致能耗指标偏高,通过炉体氧枪、下料口相关位置改动,增加渣口水套、加大溜槽倾角等改造,解决熔渣流动性差、渣口烧损、渣口溜槽熔渣溢堵等问题。 持渣铅指标,造成锥形底吹铅还原炉成本偏高;还原炉工艺烟气温度过高,脉冲收尘器入口烟气瞬间仍达到230℃以上,炉体的改造实践-数控滚圆机滚弧机折弯机张家港钢管滚圆机滚弧机折弯机导致脉冲收尘器滤袋烧糊、破损现象时有发生,尾气含尘指标直达上限,严重制约生产。1锥头铅还原炉该锥头铅还原炉设计的理念是:Φ3000mm的还原炉,去除炉体50mm炉体钢板、400mm耐火砖的厚度,有效转炉直径仅为Φ2100mm,为保证沉铅区高度,将铅口虹吸道区域设计成锥头,降低炉体氧枪反应区铅层的相对厚度,使氧枪反应区域深入渣层,提高吹炼效果[2]。锥形底吹铅还原炉的设计结构如图1所示。本文由公司网站滚圆机网站采集转载中国知网资源整理!www.gunyuanj
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